在永安抽蓄电站下水库大坝的施工现场,数百根用于加固坝肩边坡岩土体的锚筋桩存在严重质量问题。实际施工长度大幅缩水,部分桩长甚至不足设计标准的三分之一。更严重的是,多数锚筋桩未按规范要求进行水泥砂浆灌注,施工方仅在桩孔口进行简单封浆处理以应付检查。

水利工程专家指出,水库大坝的安全依赖于坝肩的稳固,而锚筋桩技术是确保这种稳固性的关键。根据设计图纸,这些锚筋桩应由三根符合标准的钢筋与钢管及PVC注浆管焊接组成完整的桩体结构。然而,据施工人员透露,除初期施工的几十根桩体按图纸要求焊接外,后续许多锚筋桩仅采用简单的“点焊”方式连接三根钢筋,未能形成设计要求的整体性结构。有工人表示,“焊钢筋太麻烦了,一天估计只能焊一两根,所以把它简单化了。”

现场知情人士透露,施工中安装的锚筋桩存在严重缩水问题。以右岸边坡工程为例,《永安抽蓄电站现场备忘录》明确记录,锚筋桩设计长度已由9米调整为12米。然而,实际施工情况与设计要求严重不符:部分锚筋桩的实际安装长度仅为3至5米,有的甚至不到两米,且三根钢筋中仅有一两根勉强达到标准长度,其余钢筋长度差异显著,存在明显“长短不一”的缺陷。







